一厂硫铵车间小组通过对蒸发器增加一条进料线改造,有效控制蒸发系统聚合物含量,将蒸发器系统每3个月碱洗一次,延长为6个月碱洗一次,年可减少蒸发系统碱洗次数2次,节约成本6万元。
硫铵车间小组通过收集蒸发系统碱洗历史数据资料进行研究,结合生产实际共进行9次小组活动,确定影响装置生产周期原因为蒸发器内部结构简单,净化泵频繁切换,并针对这一问题进行技措改造。
截至5月24日,车间通过对DCS数据和趋势图的监测,延长蒸发系统碱洗周期已超出原目标值,达到开工216天未进行系统碱洗的良好效果。
本文源自http://www.sjzhfjx.com//xwzx/143.html,转载请注明出处。
(责任编辑:蒸发器http://www.sjzhfjx.com/)